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工业蒸汽锅炉节能优化改造实践

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  北极星环保网讯:引言:伴随着工业生产蒸汽锅炉节能环保的慢慢发展趋势和转变,原来配套设施机器设备已无法达到现阶段节能减排工作中必须,需开展环保节能提升更新改造。本科学研究以成都卷烟厂为例子,对原锅炉在运转中具有的环保节能室内空间开展了细腻的剖析,目的性明确提出了提升更新改造构思,并详解了提升更新改造后的运作状况。

  关键字:工业生产锅炉;蒸汽锅炉;环保节能;提升;更新改造

  导言

  成都卷烟厂锅炉房共配有4台锅炉服务器,均为德国菲斯曼Vito ** x 200型天然气蒸汽锅炉,2台10t的汽柴油天然气锅炉(1#、2#)可点燃柴油机和点燃燃气二种方式全自动转换、2台10t的天然气锅炉(3#、4#)仅根据点燃燃气供暖,每台锅炉较大压力1.3MPa,额定值水面蒸发为10t/h。锅炉輔助系统包含有:1套30m3的柴油机储存系统,含尺寸储油罐2组;1套锅炉给排水系统,含2套20m3的钾离子污水处理系统、1套常温下除氧系统、1套常温除铁设备系统、6台套给水泵组,2套储水箱。

  2016年,锅炉系统共生产制造蒸汽2.56万t蒸汽,合理运作時间为1.18万h,共耗水量3.10万t,耗电量23.81万kW·h;燃气263.99万m3,占锅炉系统总能源消耗的99%,锅炉系统总能耗占厂区综合能耗43.25%。锅炉系统运作高效率层面,2016年全年度气汽之比103m3/t,水蒸气比1.21m3/t,均没有锅炉系统电力能源业绩考核主要参数设置的操纵范畴之内。

  1.更新改造前情况

  锅炉系统本年度电力能源损耗剖析关键集中化剖析锅炉系统的表1所显示。

  表1 锅炉系统本年度耗能剖析

  1.1 锅炉系统气汽比分析

  2012年-2016年锅炉系统气汽比呈持续上升发展趋势。气汽比最少的是2012年,为91.77m3/t;较大的是2016年,为103.18m3/t;即每生产制造1吨蒸汽2016年比2012年多耗费燃气11m3。五年内,气汽比上升力度达12.43%,体现成都卷烟厂锅炉系统热效大幅度减少,环保节能室内空间比较大,急缺进行技术性改善,提升锅炉系统热效,减少锅炉气汽比。

  1.2 锅炉系统电汽比剖析

  2012年-2016年成都卷烟厂电汽比均值为9.87kW·h/t,即近五年生产制造1吨蒸汽均值必须耗电量9.87kW·h。电力工程耗费占蒸汽产品成本较小,锅炉系统电力工程耗费环保节能室内空间较小。

  1.3 锅炉系统饮用水使用率剖析

  2012年-2016年成都卷烟厂锅炉系统水蒸气比呈下降趋势。水汽比最大的是2012年,为1.36m3/t,水蒸气比最少的是2016年,为1.21m3/t。依据锅炉系统电力能源业绩考核主要参数规定,水蒸气比的操纵值≤1.50,五年内,水蒸气比数据信息均在操纵值范畴内,环保节能室内空间较小。

  1.4 给排水系统剖析

  因为软水设备再造钠离子交换器运作已久,系统老旧落伍,除氧器除氧率不合格,具体运作中造成锅炉氧浸蚀较为严重,锅炉热效大幅降低。与此同时,冷凝水管路生锈比较严重,导致收购的冷凝水铁元素量比较严重超标准,铁元素量达5.37mmol/L,无 ** 常收购应用,导致很多热能和水源的消耗。拟在目前标准下对该系统开展更新改造,使锅炉在运转中尽较大很有可能降低氧浸蚀,提升锅炉电力能源应用高效率,确保锅炉平稳、安全性、高效率、环保节能的运作。

  综合性以上剖析:目前成都卷烟厂锅炉系统气汽比高位运行,锅炉服务器热效稍低,为近五年最低标准,急缺根据技术创新,提升锅炉热效。

  2.污水处理环保节能提升更新改造

  此次更新改造新上两部除氧器,考虑到工程建筑载重负载,两部除氧器安裝在目前的软水设备间,而软水设备安裝在锅炉房二楼原除氧机器设备间,将1楼检验间更新改造为盐液池,而且提升一套锅炉污水处理自动控制系统及余热回收利用装置,与此同时,拆换目前蒸汽冷凝水主管及隔热保温,并在二楼配备一台电磁除铁器和一套CCD(环境污染在线监测系统),以提升锅炉系统电力能源使用率。

  锅炉系统节能项目进行后,锅炉污水处理系统一共分两根供电路线。一条为饮用水经钠离子交换器解决后,达标进到软储水箱,软化水经热力除氧器除氧后供锅炉应用;另一条为蒸汽冷凝水汇于冷凝水储水箱后,经电磁除铁器去除冷凝水中铁离子,通过CCD在线监测达标后进到软储水箱,再经除氧器除氧后供锅炉应用。

  加设除氧器后,锅炉给排水溫度可达104℃,远远高于更新改造前的50℃。锅炉给排水溫度提升,大幅度提高了锅炉热效,即锅炉气汽比大幅度提高。与此同时,高溫冷凝水收购二次运用,很多卡路里与水源得到再度运用,大幅度提高了锅炉水源使用率,即锅炉水蒸气比大幅度提高。

  3.能提升更新改造結果

  3.1 锅炉给排水水体

  钠离子交换器产出率合格水与除铁设备后冷凝水在软储水箱混和,再通过除氧器除氧供锅炉应用。试运转期内,共对锅炉给排水关键水质指标开展了25次测试。数据测试梳理如下所示:

  (1)溫度(℃):实验期内,锅炉给排水溫度最大为104℃,最少为99℃,气温为101.32℃。

  (2)强度(mmol/L):实验期内,锅炉给水硬度酒醉为0.02mmol/L,最少为0.01mmol/L,均值为0.12mmol/L。

  (3)氯根(mg/L):实验期内,锅炉给排水氯根最大为15mg/L,最少为13mg/L,均值为13.32mg/L。

  (4)PH值:实验期内,锅炉给排水PH值一直为7。锅炉给水PH值检测纪录結果如下图5.8所显示。

  3.2 冷凝水水体

  冷凝水收购系统更新改造后,冷凝水收购质量获得非常大提高,绝大多数冷凝水经电磁除铁器解决后能够锅炉应用。试运转期内,共收集15日智能回水水流量与气温数据信息,如表2所显示。

  表2 冷凝水收购系统试运转数据信息

  从实验数据信息可以看得出,日回水流量较多为72.9m3,至少为59.1m3,均值每天智能回水65m3,蒸汽系统约60.6%的高溫冷凝水能得到综合利用;地暖管间距最大为82℃,最少为72℃,气温为77℃。

  收购的冷凝水中残渣主要是Fe正离子,因而,冷凝水收购系统主要是根据电磁除铁器除去冷凝水中的Fe正离子。更新改造进行后,关键检验冷凝水中铁元素量(mg/L)的转变状况,及其PH值的转变状况。试运转期内,成都卷烟厂一切正常生产制造状况下,每天均值可回收利用高溫蒸汽冷凝水65t、气温77℃。冷凝水经电磁除铁器过虑后,铁元素量≤0.3mg/L,PH值为7,可供锅炉安全性应用。

  3.3更新改造后锅炉系统运作高效率

  锅炉系统节能项目进行后,试运转期内,共收集15日试运转数据信息开展系统运作高效率剖析。

  (1)气汽比:试运转期内,共生产制造蒸汽1608.7t,耗费燃气14 ** 50kW·h,均值气汽之比90.88 m3/t,单天气汽比最大为102.1m3/t,最少为77.37m3/t,远小于同期相比均值。

  (2)水蒸气比:试运转期内,共生产制造蒸汽1608.7t,耗费水1555.1m3,均值水蒸气之比0.97m3/t,单天水蒸气比最大为1.12m3/t,最少为0.82m3/t,远小于同期相比均值。

  (3)电汽比:试运转期内,共生产制造蒸汽1608.7t,耗费电17992kW·h,均值电汽之比11.19kW·h/t,单天电汽比最大为13.42kW·h/t,最少为9.82kW·h/t,略低同期相比均值。

  3.4锅炉系统节能项目环保节能实际效果预测分析

  成都卷烟厂锅炉系统节能项目进行后,锅炉系统电力能源使用率明显增强,尤其是饮用水与燃气使用率指标值。气汽比与同期相比较为减少22.00m3/t,即每形成1t蒸汽,降低燃气耗费22m3,减少力度达19.5%;水蒸气比与同期相比较为减少0.42m3/t,即每形成1t蒸汽,降低水耗费0.42m3,减少力度达30.4%;电汽比与同期相比较为减少2.67 kW·h/t,即每形成1t蒸汽,降低电耗费2.67kW·h,减少力度达19.3%,锅炉系统电力能源使用率指标值总体优良。

  电力能源节省计算方法如下所示:

  式中,W—电力能源节省量

  M—蒸汽生产制造总产量

  P—企业蒸汽能耗减少值

  2016年锅炉系统共生产制造蒸汽25586t,依据上公式计算可获得,预估全年度可节省饮用水耗费1.07万m3,经济效益8.00万余元;预估全年度可节省电耗费6.83万kW·h,经济效益6.28万余元;预估可节省燃气56.29万m3,经济效益182.38万余元。成都卷烟厂锅炉节能项目预计本年度总盈利近196.66万余元。

  4.完毕

  锅炉系统提升热力除氧器,可大幅度提高锅炉给排水溫度,减少锅炉气汽比,提升锅炉系统燃气使用率。热力除氧器本身要耗费锅炉系统一部分蒸汽,可根据收购冷凝水提升除氧器给排水溫度,闪蒸锅炉污水处理水造成蒸汽供除氧器应用等对策,降低除氧器蒸汽需求量。蒸汽冷凝水收购系统中,电磁除铁器过虑后的冷凝水绝大多数可用以锅炉系统,可减少锅炉饮用水耗费,减少锅炉系统水蒸气比和气汽比。

  此次成都卷烟厂锅炉系统环保节能提升更新改造的取得成功,针对工业生产低电压蒸汽锅炉领域,尤其是烟草蒸汽锅炉更新改造具备不错的参考实际意义。

  原文章标题:工业生产蒸汽锅炉环保节能提升更新改造实践活动

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本文标题:工业蒸汽锅炉节能优化改造实践

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